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QS1927材料软化工艺的开发和优化
王佳佳,张海英,吴先洋
(上海汽车变速器有限公司,上海 201807)
中学团委工作总结
摘  要:
本文主要针对某项目内输入轴工艺开发试制过程中,发现芯部竹节状裂纹缺陷,分析与QS 1927材料预处理工艺有较大关系,通过几种等温退火试验结果对比,选择最优工艺方案,解决了该材料冷锻塑性无法满足的技术难题。
棒棰岛号关键词:
冷锻;塑性;等温退火;碳原子;工艺节拍中图分类号:TS65  文献标识码:A  文章编号:
中国十大暴利行业11-5004(2019)09-0136-3收稿日期:
2019-09作者简介:
王佳佳,男,生于1985年,上海人,本科,工程师,研究方向:金属材料成型及热处理,汽车零部件预处理工艺。
1 概述
张越怎么发家某汽车变速器项目内输入轴产品采用冷锻成型工艺,在德国Schuler 公司MML1250自动化冷锻压机生产,工艺流程共需四工位,小端花键位置从φ40mm 挤压至φ24.8mm,零件长度从217mm 挤压至322.8mm,最大变形量达48.75%,对材料预处理要求非常高。
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1  产品冷锻各工位变形工艺流程
 图2   产品冷锻成品图纸
该产品设计初始使用QS1927 S0-M 材料[1],该材料特性较为
特殊,与SAE 5120H、S-20MnCrSH、ZF7B 等常用材料相比,含C、Mn、Cr 量较高,淬透性和淬硬性较高,塑性较低,冷作硬化程度较高,冷锻过程中极易产生表面拉毛和竹节状芯部裂纹,严重影响产品质量和模具寿命。
综合材料特性和产品变形量问题,该产品在实际生产中难以满足冷锻成型要求。传统预热处理工艺常常使用球化退火工艺,该工艺生产周期长,成本高,效率低,且因过软容易导致坯料流动过大,底部卡在模具中,造成模具损坏。而普通等温退火使用连续推杆炉,生产连续性好,生产周期短,效率很高。所以目前较多所有冷锻产品均使用等温退火工艺,现场使用爱协林
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连续推杆炉进行生产。
3  冷锻过程中外径拉毛
图4  芯部竹节状裂纹缺陷