08-32型捣固车故障应急处理办法(任克鹏)
08-32型捣固车司机⾮正常情况下设备故障应急处理办法的探讨
任克鹏编写
⼆○○三年九⽉⼆⼗五⽇
前⾔
为了不断提⾼08-32捣固车司机实作技能⽔平,特别是提⾼职⼯在⾮正常情况下应急处理故障的能⼒,编写了这个08-32捣固车司机在⾮正常情况下应急处理办法。故障应急处理,是⼀种特殊的故障处理⽅式,是专供捣固车司机在施⼯“天窗”内,对捣固车所发⽣的故障,采取的⼒所能及⽽⾏之有效的处理⽅法。鉴于铁路运输的特殊性,对这种故障处理的要求是:处理⽅法尽可能简单、快捷,在最短的时间内,恢复捣固车的基本性能,在确保安全的前提下,维持作业及运⾏。本⽂主要从原因分析、应急处理办法、和防⽌措施等三个⽅⾯作为基本内容。在编写过程中,查阅了以往发⽣的⼤量的故障案例及有关资料,对发⽣故障的原因进⾏了认真的分析、⽐较,以求达到准确、简练、切合实际、实⽤性强、时效性好、便于职⼯学习掌握的⽬的。
本办法只是⼀⼰之见,恳请专家批评指正,以便更好的发挥⼤型养路机械的作⽤。
⽬录
故障1:柴油机不能起动 (4)
故障2:捣固装置横移、捣镐夹持、夹钳、液压⾛⾏、夯拍器、测量⼩车预加载动作不正常 (4)
故障3:拨道系统故障 (5)
故障4:深度传感器故障的处理 (8)
故障5:⾼速⾛⾏时车不⾛ (9)
故障6:⼲燥器调压阀排风不⽌ (9)
故障7:制动机故障处理办法 (10)
故障8:捣固单元夹持油管漏油 (12)
故障1:柴油机不能起动
原因分析
⼀般分为油路故障和电路故障。油路故障的常见原因有⼿油泵堵塞、油路漏⽓、柴油滤清器堵塞等情况。电路故障的常见原因有起动马达不转、停机电磁阀不动作、B13箱内的13Re1继电器损坏等情况。
应急处理办法
1、拉起动拉钮马达不转,应由易到难逐项检查(1)作业电源开关应在关闭位。(2)脱开ZF档位。(3)紧急停机按钮应在跳起位。(4)打开B13箱检查13e2保险不应跳起。(5)更换13Re1继电器。(6)起动电机故障,更换。
2、拉起动拉钮马达转动,但柴油机不起动,此时,拉预热按停机,听停机电磁阀是否有响声(要区别电磁风阀的响声),有响声是油路故障,⽤⼿油泵打油、排空⽓,逐项检查油路漏⽓、柴油滤清器堵塞(冬季由于柴油标号低柴油腊化堵塞滤清器,根据具体情况可将⼀组柴油精滤器移⾄发动机室)⼿油泵堵塞等情况。
听停机电磁阀⽆响声,打开B13箱,测313a有⽆24V,如有24V打开发动机上盖检查停机电磁阀及电线;如⽆24V更换13Re2继电器。
防⽌措施
根据各车继电器的不同,应分别随车备⽤继电器2个,改造后插拔式的型号为JQX-19MT,未改造的型号为JQX-19M.
故障2:捣固装置横移、捣镐夹持、夹钳、液压⾛⾏、夯拍器、测量⼩车预加载动作不正常。
故障现象
⑴、捣固装置不能向左横移、捣固装置不能向右横移。
⑵、左外镐不夹持、右外镐不夹持、左内镐不夹持、右内镐不夹持。
⑶、前夹钳不能加紧、后夹钳不能加紧、左夹钳不能下降、右夹钳不能下降、左夹钳不能提起、右夹钳不能提起、前夹钳不能张开、后夹钳不能张开。
⑷、前液压驱动不能前⾏、前液压驱动不能后⾏、辅助驱动不能向前、辅助驱动不能向后。
⑸、测量⼩车不能靠左、测量⼩车不能靠右。
⑹、左夯拍不能提起、右夯拍不能提起、左夯拍不能下降、右夯拍不能下降、左夯拍不能振动、右夯拍不能振动。
原因分析
⼀般情况为功率继电器故障。发动机一直亮黄灯但一切正常
应急处理办法
⑴、拔出程控输⼊输出板上部最右侧的保险2e1,观察两块功率继电器板(EK-554P-00),发现有黄灯亮的电路板,记住该灯的编号(0-F),拔出电路板,到Re(0-F)继电器,更换新的继电器即可。
⑵、检查过程同1,如没有发现有黄灯亮的电路板,可能是电路板上的4A微型保险烧断,应分别更换两块功率继电器板。
防⽌措施
随车备⽤功率继电器(EL-T7002/S4)10个,功率继电器板(EK-554P-00)1块。
故障3:拨道系统故障
故障现象1、
总往⼀个⽅向拨,且拨道量差不多。
原因分析
拨道零点偏移
应急处理办法
⽤“B7”箱上的拨道0点调节器(+/—5mm),每两镐给0.5mm,+/—的⽅向为使拨道量减少的⽅向,调整⼀下,继续作业。
故障现象2
往⼀个⽅向拨,且拨道量越来越⼤,⽤“B7”箱上的拨道0点调节器(+/—5mm)调整后,⼜往反⽅向拨。
原因分析
⑴、拨道传感器或测量传感器拨叉卡滞。
⑵、拨道传感器或测量传感器电位器损坏。
应急处理办法
⑴、⽤三点法继续作业。如果不⾏,将C点的拨道传感器拆下,更换备⽤的正⽮传感器(EL-T609),应急标定后继续作业。
⑵、现场更换C点、B点正⽮传感器(EL-T609)后,⽤四点法作业的精度应急标定⽅法:
a、置所有输⼊为0,C点拨道传感器拨叉置于左266mm,B点测量传感器拨叉置于左200mm,调7U6-P13使拨道表指在0位。
b、置所有输⼊为0,C点拨道传感器拨叉置于右266mm,B点测量传感器拨叉置于右200mm,调7U6-P14使拨道表指在0位。
c、将C点、B点正⽮传感器的拨叉卡⼊钢弦,捣固车转换⾄作业位,置所有输⼊为0,左预加载,在直线上前后液压⾛⾏,调7U6-P8使拨道表在0位左右均匀摆动。
d、置所有输⼊为0,右预加载,在直线上前后液压⾛⾏,调7U6-P7使拨道表在0位左右均匀摆动。
防⽌措施
随车备⽤⼀个正⽮传感器(EL-T609)。
故障现象3
拨道传感器钢弦断。
应急处理办法
更换备⽤的正⽮传感器(EL-T609),应急标定后继续作业,应急标定⽅法见“2、应急处理办法⑵、”。
故障现象4
测量传感器钢弦断。
应急处理办法
⽤三点法继续作业。
故障现象5
拨道中,突然出现拨道动作不结束,但拨道表针不回0。
原因分析
⑴、拨道传感器插头内拨道正⽮值输出端连线松动。
⑵、拨道传感器插头内的电源接触不良。
应急处理办法
检查、拧紧拨道传感器插头。
故障现象6
在曲线上,拨道表突然出现表针偏转较⼤的现象。
原因分析
测量传感器插头内输出端连线松动或电源接触不良。
应急处理办法
检查、拧紧测量传感器插头。
故障现象7
⽆拨道动作
原因分析
⑴、程控系统不输出拨道动作控制信号Q1A。
⑵、拨道控制板EK-2106LV(7u6)不输出伺服电流。
⑶、伺服阀坏或液压故障。
应急处理办法
⑴、按程控逻辑图逐项检查,程序如下:*为“与”;+为“或”
Q1A=Q0A=05*3D*(4E+4F)*[(24*25)+2F]
Q05=(20*0B)+(3E*10)+(15*16)*30*OB+6E
解释:
★⾃动拨道开始Q1A(程控系统1号板A红灯亮)★⾃动拨道开始Q0A(程控系统0号板A红灯亮)★起
拨道系统接通Q05(程控系统0号板5红灯亮);与拨道系统总开关开7X3D(程控系统3号板D黄灯亮);与左或右预加载已给7X4E或7X4F(程控系统4号板E或F黄灯亮);与左和右夹钳接近钢轨1X24和1X25(程控系统2号板5或6黄灯亮)或断开脱轨感应开关7X2F。
★起拨道起拨道系统接通Q05(程控系统0号板5红灯亮);★捣固装置在下位起拨道开始开7X20(程控系统2号板0黄灯亮)与捣固装置下降Q0B(程控系统0号板B红灯亮);★或只拨不捣开7X3E(程控系统3号板E黄灯亮)与踏下捣固装置下降踏板1X10(程控系统1号板10黄灯亮);★或捣固板输出左右捣固装置中位信号X15、X16(程控系统1号板15或16黄灯亮);与
捣固装置在中位起拨道开始开7X30(程控系统3号板0黄灯亮);与捣固装置下降Q0B(程控系统0号板B红灯亮);★或起拨道并保持锁定Q6E (程控系统6号板E红灯亮)。
⑵、将“B7”箱上电压表选择开关7b19扳到4(R2),在⾃动拨道开始时检查电压表7g4,如⽆伺服电流,顺序更换拨道控制板EK-2106LV(7u6)、拨道控制电源板EK-813SV(7u5)、过拨道控制板EK-290LV(7u7)。
现场更换拨道控制板EK-2106LV(7u6)后,⽤四点法作业的精度应急标定⽅法同“2、应急处理办法⑵、”。
⑶、将“B7”箱上电压表选择开关7b19扳到4(R2),在⾃动拨道开始时或⽤⼿动拨道检查电压表7g4,如有伺服电流,更换伺服阀或检查液压系统。
防⽌措施
随车备⽤拨道控制板EK-2106LV(7u6)1块、拨道控制电源板EK-813SV(7u5)1块、过拨道控制板EK-290LV(7u7)1块、伺服阀个。
故障1:深度传感器故障的处理
故障现象1
⼀侧捣固单元突然冲击到顶
应急处理办法
1、拧紧深度传感器插头
2、检查深度传感器钢弦,如果脱槽更换新的深度传感器
防⽌措施
随车备⽤经过检测合格的深度传感器1个。
故障现象2
左右捣固单元上位⾼度不⼀致
应急处理办法
检查多路检测F14、F15数值如果⼀致,松开拨叉调整钢弦,否则更换新的深度传感器。
防⽌措施
(1)在拨叉上下位置的钢弦上涂油漆。这样,钢弦和拨叉的相对位置⼀错动马上即可发现,按油漆的印记恢复钢弦和拨叉的相对位置快速、简便。
(2)随车备⽤经过检测合格的深度传感器1个。
故障2:⾼速⾛⾏时车不⾛
故障现象
ZF油压、温度、及过滤器报警指⽰正常,插上钥匙,挂1档缓解后车不⾛。
检查与处理
1、查末级离合器应挂上。
2、检查总锁定信号灯应熄灭,如未熄灭,检查锁定装置。
3、按下点动按钮车还不⾛,将1号位左侧下部3个⽓动压⼒开关的中间开关的电线拔下,在将后边开关的电线插到中间的开关上。返回停留站后,更换后⼀个开关,恢复接线。
故障1:⼲燥器调压阀排风不⽌
故障现象
双塔式空⽓⼲燥器调压阀排风不⽌。
应急处理办法
在调压阀前⾯设有⼀个遮断塞门,平时处于常开位(⼿柄和管路平⾏),当有时出现调压阀切不断,空⼼调压螺栓常排风时,关断⼀下(⼿柄和管路垂直),帮助调压阀关闭。等调压阀恢复正常时,再打开遮断塞门。
故障1:制动机故障处理办法
故障现象1
使⽤紧急制动阀后,在恢复充风时,列车管充风慢,且有⼤排⽓声。
原因分析
⑴、紧急制动阀的排风⼝未关死。
⑵、紧急阀的排风⼝未关死。
⑶、中继阀排风⼝关闭不严。
应急处理办法
⑴、检查并合上紧急制动阀⼿把。
⑵、将⾃动制动阀(⼤闸)⼿把移动到制动位,把列车管压⼒空⽓排⾄零,并保持15s
以上,再将⾃动制动阀(⼤闸)⼿把移回到缓解位,给列车管充风。
⑶、由本务机转换成重联机,⽤⼩闸。返回基地后再拆检或更换中继阀。
故障现象2
均衡风缸和列车管追随总风缸风压。
原因分析
⼤闸下的调压阀脏污,阀⼝关闭不严,失去调压作⽤。
应急处理办法
掌握⼤闸放缓解位的时间,待均衡风缸压⼒上升到500kpa时,将⼤闸⼿柄移⾄运转位。返回基地后再拆检或更换调压阀,并利⽤管路风压吹出管道异物,重新调整均衡风缸压⼒。
故障现象3
⼩闸制动压⼒追随总风缸风压。
原因分析
⼩闸下的调压阀脏污,阀⼝关闭不严,失去调压作⽤。
应急处理办法
掌握⼩闸放制动位时间,使制动压⼒不得超过360kpa,防⽌擦伤车轮。返回基地后再拆检或更换调压阀,并利⽤管路风压吹出管道异物,重新调整到⼩闸最⾼制动压⼒为360kpa。
故障现象4
⼩闸上闸慢。
原因分析
⼩闸下的调压阀脏堵,使供风量不⾜。
应急处理办法
如果此现象只限于⼀个驾驶室操纵时,应急将A、B阀转换成本务机,改⽤⼤闸操纵。返回基地后再拆检或更换调压阀,并利⽤管路风压吹出管道异物,重新调整到⼩闸最⾼制动压⼒为360kpa。
故障现象5
紧急制动时,总风压⼒迅速降低,影响制动压⼒,或⾃⾏缓解。