跨南京绕越高速公路节点桥上部结构为36+50+36m预应力混凝土连续梁,0号块长10m,0号块设置有纵向预应力6束,腹板束F1两束,顶板束T1四束。F1采用15股φs15.2钢绞线,孔道长度为10195mm,T1采用12股φs15.2钢绞线,孔道长度为9957mm,T1,F1锚下张拉应力为1302MPa。
128#墩0号块于2012年6月27日浇筑完成,7月3日经试验检测混凝土的强度及弹性模量均超过90%,混凝土龄期超过7天,符合张拉条件,7月3日下午进行0#块预应力张拉。
0→初应力 0.10 σcon→0.2 σcon→1.0(持荷5min) →锚固。
实测伸长值计算公式为:L=100%+20%-2×10%
现场施工过程中实测伸长值为:
预应力筋编号 | 张拉力 | 理论伸长值 | 实测伸长值 | 误差 |
F1左 | 2734.2 | 67.2 | 82 | 22% |
F1右 | 2734.2 | 67.2 | 87 | 29% |
T1左1 | 2187.4 | 64.6 | 86 | 33% |
T1右1 | 2187.4 | 64.6 | 86 | 33% |
T1左2 | 2187.4 | 张冬玲和阿宝结婚照青年文明号申报材料 64.6 | 80 | 23% |
T1右2 | 2187.4 | 64.6 | 85 | 32% |
伸长量误差:(实测伸长值-理论伸长值)/理论伸长值×100%
通过计算伸长量误差范围在22%~33%之间,大于设计和规范要求的±6%。
本桥0#块纵向钢绞线长度都较短,属典型的短束预应力张拉,由于起初对短束预应力张拉认识不足,张拉过程中采用常规办法计算,致使实际伸长值与理论伸长值的比值超出现行铁路桥涵施工规范和设计文件中要求的±6%范围之内。出现问题后项目部组织技术人员
分析原因。
首先对张拉千斤顶和配套油表进行重新标定,证明回归方程是正确的,其次,对钢绞线的弹性模量和横截面积进行试验验证,确信理论伸长值计算采用的参数是准确的。
在对所有可能造成伸长量超限的原因分析和验证过程中发现:
1、千斤顶内钢绞线长度50cm也参与了张拉,对短束钢绞线影响很大,必须在伸长量计算中予以扣除。按胡可定律计算张拉预应力束时千斤顶内钢绞线伸长量为:
ΔL=L×σ/Ep=0.5×1302/(1.95×105)=3.3mm,两端张拉时该段钢绞线伸长量为6.6mm;
蒋瑶嘉背景 所以F1,T1的理论伸长值应该在原来基础上加6.6mm,这样F1的理论伸长量变为73.8mm,T1的理论伸长量变为71.2mm
2、钢绞线在实际张拉过程中,锚固端的夹片和工具锚夹片在张拉前后(即初应力节段和张拉完成阶段)有一个回缩值,在考虑实际伸长值时,对这个回缩值予以扣除后,才是真正的实际伸长值。
回缩值经过现场测定,大多为5~6mm,由于这个回缩值很小,在钢绞线较长时往往忽略不计,对伸长值偏差计算影响不大,但在短束预应力张拉过程中,要求伸长值容许偏差范围较小,所以对短束钢绞线必须对实测伸长值进行修正。
修正方法为实测伸长值 - 夹片回缩量(2×6mm=12mm)
预应力筋编号 | 张拉力 | 理论伸长值 | 修正伸长值 | 误差 |
F1左情人节送什么礼物好呢 | 2734.2 | 73.8 | 70 | -5% |
F1右 | 2734.2 | 73.8 | 75 | 2%徐娇 |
T1左1 | 2187.4 | 71.2 | 74 | 4% |
T1右1 | 2187.4 | 71.2 | 74 | 4% |
T1左2 | 2187.4 | 71.2 | 68 | -4% |
T1右2 | 2187.4 | 71.2 | 73 | 2% |
修正后的误差范围为-5%~4%,符合《铁路桥涵施工技术规范》要求的±6%。
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