李志强,等:水泥生产线SNCR精准脱硝喷氨点的研究与应用
中图分类号:TQ172.6文献标志码:B文章编号:1007-0389(2020)06-11-02[D0l]10.13697<jki.32-1449/tu.2020.06.004水泥生产线SNCR精准脱硝喷氨点
的研究与应用
李志强,轩红钟,张宗见,宗青松,王斌
(安徽海螺建材设计研究院有限责任公司,安徽芜湖241070)
0引言
在生态文明建设的大背景下,全国各地环保政策逐渐收紧,不断出台超低排放标准,环保管形势日益严峻。目前,水泥行业应用最广泛的脱硝技术为选择性非催化还原脱硝(SNCR脱硝),该技术具有系统流程简单,投资少等特点,在水泥行业得到了广泛应用。
SNCR脱硝技术是在没有催化剂的情况下,将氨基的还原剂喷入炉膛温度为850~1100七的区域,与NO%发生还原反应生成%和H2O[1],脱硝反应效率及氨水利用效率受温度窗口、粉尘浓度、停留时间、氨水喷位置等因素的影响㈠。
本文借助CFD计算机流体仿真模拟技术,开展SNCR精准脱硝位置流场的模拟分析,通过SNCR喷的合理布置,从而达到延长氨水与废气中氮氧化物的混合反应时间的目的,同时减少了粉尘、co等对氨水与氮氧化物反应效率的影响,提高SNCR脱硝效率。
1SNCR精准喷氨位置研究
1.1喷布置位置
根据水泥生产工艺技术特点,温度窗口在850〜1100兀的SNCR脱硝喷氨位置主要在分解炉和C5旋风筒,目前大部分氨水喷设置在分解炉出口管道以及C5旋风筒出口管道,但存在氨水消耗量大,氨水利用率低等问题。
C5旋风筒本体经过收尘后粉尘浓度降低约90%,温度区间在850〜890兀,CO浓度较分解炉大大降低,可作为SNCR脱硝喷布置位置,提高SNCR 脱硝效率及氨水利用效率,分解炉、C5旋风筒本体及C5旋风筒出口作为SNCR脱硝喷氨点位置指标对比情况见表1。
C5旋风筒本体的温度窗口、氨水混合的停留时
间均能够满足SNCR的要求,并且CO浓度较分解炉相比低、粉尘浓度小,因此可以作为SNCR脱硝喷的位置。姜智英整容
1.2CFD模拟分析
初步制定SNCR脱硝喷位置方案,并借助CFD流体模拟手段(见图1),开展SNCR精准脱硝喷氨位置的流场分析研究。山东济南旅游景点
表1分解炉、C5旋风筒本体及C5旋风筒出口作为SNCR脱
硝喷氨点位置主要指标
一
序
号
一
名称分解炉
C5旋风筒
出口
C5旋风筒
本体1温度区间/%850-110840-860850-890 2粉尘浓度(标况)/(g-m-3)800-1000950-130080-100 3CO浓度高低低
4氨水混合停留时间/s A1.50.1左右>1.0数据按照5000t/d生产线进行核算;氨水混合停留时间指850-1100%温度区间停留时间
Time on ccc
ccc
(-2.00406
■0.60122
L l.60325
-4.40284
1.20244
1.00203
■0.80162
1.80365
-0.40081
0.20041
-0.00000
[s]
Time on ccc
o
ccc
r2.00406
-
1.80365
1.60325
-4.40284
-1.20244
1.00203
0.80162
0.60122
-0.40081
0.20041
0.00000
[s]
图1C5旋风筒本体布置氨水喷流场情况
从C5旋风筒本体喷射氨水流场情况可以看出,氨水与废气混合,随废气进行运动,并在中心位置旋转上升进入下一级旋风筒,氨水与气体混合停留时间1.2s以上,能够保证足够的反应时间。
C5旋风筒入口温度一般在880弋左右,出口温度在850弋左右,该温度均在SNCR脱硝氨水与NO,反应温度窗口。
2020年第6期-11
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李志强,等:水泥生产线SNCR 精准脱硝喷氨点的研究与应用
分解炉主要承担煤粉的燃烧及生料的分解,C5 旋风筒是分解炉后续的热工设备,煤粉在分解炉内 充分燃烧后,废气及分解后生料进入C5旋风,C5旋 风筒CO 浓度较分解炉低,减少了 CO 对SNCR 反应
效率的影响。
张云宁借助原位漫反射红外光谱分析验证了 物料吸附NH3促使NH3发生氧化反应生成NO,抑制
脱硝反应。C5旋风筒本体区域经过收尘后,物料浓 度较低,一般(标况,以下同)在80-100 g/m 3,减少了 物料对脱硝反应的影响。
沙溢胡可个人资料2工程应用效果
硝喷氨位置技术已经在100多条生产线应用,氨水 用量较改造前节省20%以上。
"h (小时)少日平趋势画
#1721.lL/h ;O.OL/h
.-#2 …
T'699'9L/h!747._5L7h _
NO% 实测值 239.4 mg/m 3
•豐 36.1 Hz
36.6 Hz I 线#1还原剂泵
S. • I .iMPa
0.0 kPa 1 线#2还原剂泵 1 1 Hz 697.5 L/h 31.4%:
1线#1述原站乘农上电扯警 •
#1氨水管逍压力过离停机抠警•
旳氯水建高液後报聲•
697.0 L/h 去彳壬審犁*分解炉
1线#1还原剂泵故障报警•1线#2还原剂泵故障报警• 1线#2还原剂泵未上电报警•# 1氨水罐液位上限报警•#1氨水罐液位下限扌艮警•
该技术方案在某公司生产线实施改造,改造过 程不影响生产线正常运行,SNCR 喷位置由分解 炉出口 4支喷、C5旋风筒出口各2支喷改造为
C5旋风筒本体各4支喷,投产后,在N0”排放浓度
基本相同的情况下,氨水用量显著下降,氨水利用
效率进一步提高O
0.6 kPa
向英烈致敬的寄语0.0 kPa
™
34.8 Hz
2线#1还原剂泵
O
2线#2还原剂泵
31.1弋
NOx 实测值 245.0 mg/m-1
)694.5 L/h 去往窖財2分解炉
701.1 L/h A
1.0 MPa
]L/h (小时)3冃平均趋势画面*
#1 1 173.3L/h O.OL/h #2
1 393.7L/hl 458TL/h :平均趋势•
图3改造后SNCR 运行情况
S. 33.1 Hz 1线#1还原剂泵
o
46.9 kPa 1线#2还原剂泵NOx 实测值
254.7 mg/m 3
1 102.3L/h 去往窑宅分解炉
0.6 MPa
_Q gqQ
'1线#1还原剂泵未上电报警•#1氨水管道压力过高停机报警•
#1氨水罐髙液位报警•
#1氨水逃逸报警•
1线#1还原剂泵故障报警•1线#2还原剂泵故障报警 •1线#2还原剂泵未上电报警•
鹿晗原名刘壮实
1氨水罐液位上限报警• #1氨水罐液位下限扌艮警•
0.1 kPa
54.8 kPa
2
34.5 Hz
2线#1还原剂泵
2线#2还原剂泵
4.8%:
NOx 实测值 266.5 mg/m 3
1 300.8L/h 去往窑尾#2分解炉
0.7 MPa
图2改造前SNCR 运行情况
该技术在某公司两条生产线同时实施改造,改
造前NO.排放浓度在250 mg/m 3左右,20%氨水用量 为1100-1 400L/h,改造后,NO ”排放浓度控制在240
mg/n?左右,氨水用量降低至700 L/h 左右,氨水用量 降低40%左右,氨水利用效率提高20%以上,技改
效果明显。
截至目前,C5旋风筒作为熟料线SNCR 精准脱
3结语
(1) 熟料生产线中C5旋风筒本体的温度在
850-890 °C ,氨水与气体的混合停留时间在1.0 s 以
上,粉尘浓度仅为分解炉及C5旋风筒出口粉尘浓度
的1/10左右,且CO 浓度较分解炉低,C5旋风筒本体 的温度窗口、氨水混合停留时间均满足SNCR 的要
求,且CO 浓度较分解炉低、粉尘浓度小,可有效促
进NH3与NO 的反应。
(2) 通过工程应用.SNCR 脱硝喷氨位置改造为
C5旋风筒本体后,在NO ”排放浓度控制在相同指标 的情况下,氨水用量进一步降低,较改造前降低
20%以上,氨水利用效率提高10%以上。
参考文献
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[4] 张云宁.水泥生料对SNCR 脱硝过程的影响研究[D].北京: 北京工业大学,2016.
(收稿日期:2020-07-05)
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2020年第6
世界著名童话故事期
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