1背景
江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂小苏打车间自2013年11月投产,设计能力年产3万吨,随着企业的发展,通过实施技术改造,现在的小苏打装置能力达到年产4.2万吨。小苏打后系统冷却装置选用的是粉体流冷却器,
随着产量的增加,原有粉体流的处理能力不能满足生产需要,而且原粉体流有料位计不准、箱内易堵死结块的情况,一直影响小苏打的质量,无法保证产出高质量的产品。淮安碱厂对小苏打结块问题进行了攻关,不但试用了凉包、压包、摔包的人工措施,而且对旧粉体流进行了安装视镜、增加振打器、下料箱结构改造、增加压缩空气吹冲等技术改造,
有效果但不明显。2017年,车间计划对粉体流进行技术改造,经过考察选
型,决定选用上海镐渭工业技术有限公司的Solex Thermal Science 粉体流。2018年1月,安装调试结束,投入使用,目前已经用于小苏打生产系统,箱内没有结块现象,出碱温度均值
为28℃,优于理想值[1]。
2Solex 粉体流冷却器的介绍及应用
2.1工艺参数
(表1)表1
产品小苏打进水温度32℃进料温度出料温度设计能力系统设计冷却介质
80℃40℃
10000kg/h 单板组水出水温度干空气压力
35℃
0.1Mpa
2.2设备组成
进料仓
料仓温度计接口
限位导向板
传热板组
歧管排尽口
歧管排气口
图1
Solex 粉体流冷却器在小苏打的应用
The Application of Solex Powder Flow Cooler in Baking Soda
王阳阳,朱腾腾
(江苏井神盐化股份有限公司,江苏淮安223200)
WANG Yang-yang,ZHU Teng-teng范冰冰身高
(JiangsuJingshenSalt &Chemical IndustryCo.Ltd.,Huai'an223200,China)
【摘要】小苏打结块一直是行业亟待解决的问题,要想解决此问题,还是要对粉体流进行改造,达到人工可操作、产品可降温的理
想效果。论文对此进行了分析。
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【Abstract】Baking soda caking has always been an urgent problem in the industry.To solve the problem,it is necessary to reform the powder
flow ,so astoachievetheideal effect ofmanualoperationandproduct cooling.Thisarticlemakesanalysis ofthis.
【关键词】Solex 粉体流冷却器;工艺流程;小苏打周韦彤博客
【Keywords】Solexpowderflowcooler;processflow;bakingsoda 【中图分类号】TQ114.1
【文献标志码】A
【文章编号
】1673-1069(2018)08-0133-03
【作者简介】王阳阳(1989-),男,助理工程师,江苏淮安人,从事机
械工程研究。
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2.3工艺流程
物料经最上部的进料仓进入,均匀地分布到传热板组的板片间,进料仓提供缓冲空间。产品缓缓进入一系列空心的、焊接而成的不锈钢传热板组,得以冷却,每块传热板有可供循环冷却水通过的出水和进水歧管,水流与产品流呈逆流状态以达到最大的传热效率。然后进入带旋转阀的密相输送下料锥形成密相输送,产品在板间通道以均一的速率移动,均匀冷却,通过控制旋转阀的转速来调节所需温度和料位。
3Solex粉体流和原粉体流比较
3.1出料箱结构的对比
原有的粉体流下料锥形箱里面结构为隔板状,为了不让物料直接经换热片通过锥形箱进入卸料阀,利用隔板减缓物料的移动速度,在锥形箱外部安装了两台振动电机,通过调频控制物料移动的速度,保证下料的稳定。尽管如此,在锥形箱
体内,物料仍然易结块,造成生产波动。
Solex粉体流下料锥形箱里面无隔板,箱外没有振动电机,但是在锥形箱的四壁安装了12个硫化器,通过电磁阀控制硫化器周期性振动,形成密相输送,再通过卸料阀的调频,让物料缓慢流动。新设备使用近三个月未出现结块现象。
表2出料箱使用情况对比
Solex粉体流原粉体流
检修情况更换气源接头
1.振动电机易脱落
2.软连接多,撕坏频次高
3.清理较多,换热板片变形,有漏点
结块情况无结块情况
1.清理频繁,板片漏点无法控制,粉料遇水易
结块
2.锥形箱内隔板死角较多,易积料,越积越
多,下料通道堵死,形成结块
3.振动电机调频操作不当时,粉料在锥形箱
内越积越实,造成结块
3.2出料温度对比
Solex粉体流在实际使用中,小苏打产品能够均匀覆盖住板式换热片组,通过卸料阀和硫化器的调频匀速流动,让物料在换热片之间缓慢移动,充分接触,保证时间,物料温度下降明显。而原有的粉体流因易结块等原因,料位无法控制到换热片以上,物料不能充分和换热片接触,接触时间不够,物料温度下降不明。(表3)
与去年同期对比,使用原粉体流小苏打的出料温度约47℃,但Solex粉体流出料温度为26℃,冬季时候的出碱温度能够达到30℃以下,夏季时候的出料温度能够控制在40℃以下,小苏打成品在40℃以下是不会结块的[2]。
3.3料位控制对比
原粉体流使用过缆绳、雷达、重锤料位计,通过料位显示,控制粉体流锥形箱振打电机的振幅,进行下料。但是这几种料位计均有缺陷,不能连续准确地测出具体料位,让操作
表3粉体流报表参数
2017.01.28
时间产量(t)
粉体流进
料温度
(℃)
粉体流出
料温度
(℃)
粉体流冷
却水进水
温度(℃)
粉体流冷
却水出水
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产量
粉体流进料温度(℃)
粉体流出料温度(℃)
粉体流冷却水进水温度(℃)粉体流冷
却水出水温度(℃)
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平均13568.5472020.8
表3粉体流报表参数
2017.02.03
人员无法准确判断,车间为此还特意在原有的粉体流中上部安装视镜和摄像头,通过看摄像头确认料位的高低,控制下料,此方法非常被动,人不能一直盯着摄像头,经常因料位升高没发现造成粉体流堵死。清理粉体流的工作强度非常大,尤其是锥形下料箱隔板的位置,
无法使用工具清理。而Solex 粉体流应用的是E+H 料位计,该料位计显示连续、准确、可调控。
表4料位计对比表
Solex 粉体流
原粉体流
使用料位计型号
E+H 射频料位计缆绳料位计雷达料位计重锤料位计
优点
1.测量值准确
2.易维护
3.可连续稳定作业,可配合粉体流自调运行
易维护
1.测量值准确
2.易维护
测量值准确
缺点
1.测量值不准确,波动性
大,无法配合粉体流自调运行
2.需拆除三片粉体流换热片才可安装,影响粉体流换热效果
1.雷达探测面易吸咐粉尘,抗干挠性差,
无法配合粉体流自调运行  1.不能实时连
续作业,最快频率3分钟/
次,无法配合粉体流自调运行2.故障率高,不宜维护
4结语
Solex 粉体流出料平均温度28℃,远低于设计要求值
(40℃以下),达到设计以及环保要求,
消除原冷却系统超负荷运行、料位无法实时检测、出料温度高等生产瓶颈。目前,新粉体流冷却器料位数值连续真实准确,
自调运行正常,换热板组能完全被小苏打覆盖,达到最佳换热效果,粉体流出料温度符合厂控指标范围之内。Solex 粉体流投入运行后,出料温度同
比下降13℃。Solex 粉体流投用至今,出料顺畅、无堵塞现象并可设置自调运行,较以往人工憋料控制粉体流而言,其员工工作量大幅降低、运行周期较原粉体流要更长,减少清理次数,为淮安碱厂小苏打产品的稳产、
高产提供保证。【参考文献】
【1】牛文涛,郝静然.重质纯碱白度的提高与现有工艺的改进[J].化工管
理,2016(26):33-35.
【2】郑炽.流化床中的混和作用[J].化学世界,1964(07):78-79.
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