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etallurgical smelting
冶金冶炼
高 勇
(酒钢集团榆中钢铁有限公司,甘肃 兰州 730104)
摘 要:
当前在市场废钢供应量逐渐增加的形势下,降低铁水消耗是降低冶炼工艺成本的重要措施,同时也能够提高冶炼效益。因此在当前社会经济发展进入新时期,为提高钢铁冶炼工艺质量和效率,需要采用转炉低铁水消耗冶炼工艺,降低生产成本。鉴于此,本文主要阐述转炉低铁水消耗的可行性,通过降低铁水消耗的冶炼工艺试验,分析其具体措施,并思考转炉低铁水消耗冶炼工艺的生产效果,旨在进一步实现转炉低铁水比的稳定性,优化炼钢生产工艺,降低炼钢成本。
关键词:
转炉;低铁水消耗;冶炼工艺中图分类号:TF713 文献标识码:A 文章编号:
11-5004(2020)18-0024-2收稿日期:
2020-09作者简介:高勇 ,男,生于1985年,汉族,甘肃平凉人,本科,工程师,研究方向:冶金工程及企业管理。
随着社会经济的快速发展,市场废钢供应量逐渐增加,在开展冶炼工艺时,实现环保以及钢铁去产能成为炼钢企业的首要任务。并且在以消耗铁水为主的转炉炼钢工艺,可以通过降低铁水消耗,提高废钢比例,是提高冶炼工艺生产成本和降低成本的重要手段。
1 转炉低铁水消耗的可行性
对于转炉低铁水消耗在实践中的实现是具有一定可行性的,结合钢铁冶金的原理,充分平衡转炉物料以及进行热平衡计算,能够得到钢种为低合金钢。其所用铁水条件和终点钢水条件都有所改善。一般情况下,以100kg 铁水为例,在不考虑废钢和冷料的添加量和脱氧合金化的基础上,钢水的获得率可以达到93.18%,与现场冶炼工艺生产数据相符合。同时由于铁水的物理热实际上是转炉热量的最主要来源。所以在不考虑炉渣带走热量的情况下,转炉热效率可以达到74.77%。对于冶炼工艺过程中出现的富余热量
一般可以熔化15.11kg 的废钢。最后结合钢水获得率和富余热量,综合考虑废钢和脱氧合金化以及在没有外来补充热量的状况下,转炉的最小铁水比能够维持在82%~83%之间,即是最低铁水消耗为880kg/t ~890kg/t。不过对于当前的转炉冶炼工艺来说,平均铁水比大约在92%,降低铁水消耗还具有较大的空间,因此实施转炉低铁水消耗冶炼工艺是可行的[1]。
2 降低铁水消耗的冶炼工艺试验
2.1 焦炭补热
焦炭补热是降低铁水消耗的重要工艺手段,即是在废钢加入之前,在转炉中添加适当量的焦炭,当进行吹炼工艺时,则可以有效的发挥增碳补热的功能。但是在实际的工艺试验过程中,其出现了一定的问题。首先则是焦炭添加到转炉中后,会带入钢水中大量的氮,在吹炼时不能完全将其进行去除。所以在大批量加入时,冶炼成品中含有的氮含量远远超出标准。而在此次降低铁水消耗的冶炼工艺试验中,相关人员在经过多次尝试之后,将焦炭的添加量控制在每炉500kg 左右,发现能够保障成品的氮含量趋向合理;其次出现的问题是焦炭的利用效率相对较低,补热量存在不足。在试验过程中,焦炭的实际利用率仅达到30%,添加1t 的焦炭可以提高温度30℃,提高废钢加入量达到了3t 左右。
因此通过焦炭补热试验,并将其试验的数据输入到先进的自动炼钢系统中,其能够按照铁水温度以及铁水硅的含量,准确计算得到补热的所需焦炭重量,此时转炉铁水消耗量能够降低至920kg/t,具有一定的
有效效果[2]。2.2 大批量加入废钢和焦炭
在转炉低铁水消耗冶炼工艺试验研究中,共试验3个炉次,其总装入量分别为92t、85.4t 和129.2t,并且废钢比则为45.6%、45.7%以及48.9%。不过在试验时,因为第一炉次和第二炉次的出钢温度相对较低,出现了严重的半钢包沾包现象,因此无法有效的统计转炉铁水消耗情况。而在第三炉次中,试验人员经过相应的调整之后,整体的冶炼工艺进展较为顺利,单炉消耗铁水可以达到550kg/t,钢材料消耗1075kg/t。基于半钢水分为2次转入到其他转炉,所以综合来说,钢铁料的消耗量为1140kg/t,铁水消耗量为805kg/t。
但是在本次试验中,虽然铁水消耗量有较大的降低幅度,但其仍存在诸多问题,比如大批量加入废钢和焦炭时,焦炭的热效
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率较低,特别是在大批量废钢加入之后,增碳补热的效果不佳,在开展吹炼工艺时,焦炭很容易发生反应滞后的问题,导致吹炼终点无法达到预期的温度目标。其原因多是焦炭在炉内发生反应,产生的热量没有充分的进入到熔池中,钢水无法有效升温,大部分的热量被风机抽走,导致焦炭的热效率较低;其
次是在吹炼工艺中,炉渣出现严重的返干结坨情况,虽然相关人员在废钢斗中加入适当量的萤石,炉渣返干结坨现象有所缓解,但在加入补热焦炭后,炉渣会再次出现结坨返干现象,取样十分困难。再将转炉吹氧流量降低到10000m3/h并将吹炼压力调整到0.5MPa,则有利于促进渣化;最后,因为焦炭补热效果不强,就会导致废钢熔化较为困难,而且氧点火难度较大。因此此次试验焦炭补热无法满足大批量加入废钢的条件,其不能实现铁水消耗量的降低[3]。
2.3 应用含碳物料代替焦炭
本阶段采用一个炉次进行试验,其总装入量为145t、废钢比为16.7%,单炉铁水消耗量为840kg/t,钢铁料的消耗量为1060kg/t。在冶炼工艺实施中,即是先装入111t铁水,在每次装废钢之前可以加入适当量的含碳物料和含硅物料。每斗废钢则可以加入34t组织。当吹炼终点碳在0.1%~0.15%时,终点温度达到1630℃,转炉等样出钢,尽可能的降低铁水消耗量。
3转炉低铁水消耗冶炼工艺控制措施
根据试验结果,转炉低铁水消耗冶炼工艺时,为保障炼钢质量,则需要从以下几个方面入手。
(1)利用补热升温以及在钢水中增加焦炭等方式,能够在一定程度上降低转炉的铁水消耗量,并且有效的提高废钢资源利用效率,在铁水供应不足的条件下,仍能够确保钢铁冶炼质量和产量。
(2)运用氧进行二次燃烧以提高补热效率,则有利于保障转炉升温。同时也可以采用其他含碳物料代替焦炭,基于降低投入成本,进一步提高碳的吸收率,能够尽可能的提升钢水碳含量,避免出现钢水粘包的情况,使其具备连续冶炼的条件。
(3)在冶炼工艺开展过程中,按照铁水的温度,合理控制加入的废钢量并选择适当的废钢比。如果出现铁水异常,则需要严格限制废钢的加入量。
铁水温度(4)为降低转炉铁水消耗量,可以在冶炼工艺中减少冷料的加入量,并严禁采用矿石、石灰石以及铁皮求等冷却效应相对较强的物料。而且为确保转炉除尘灰工艺的有效循环,则可以在冶炼工艺开展过程中,采用一定量的除尘球,将其作为冷却剂,以解决转炉热量不足的问题,充分降低铁水消耗量。
(5)结合钢铁的冶炼原理对其工艺进行优化。即是在转炉冶炼的前期阶段,要适当的降低熔池温度,并提高氧化铁的含量。这种方法能够充分保障脱磷反应的有序进行。所以在实际开展冶炼工艺是,相关人员对开吹应当选择合理的低位,从而保障熔池温度的升高,并促使硅锰发生氧化。在氧化反应结束之后,再提高吹炼的位,实现熔池温度呈现缓慢上升的态势,同时形成含有大量氧化铁的碱性渣,此时应当注意控制脱磷期的熔池温度应保持在1330℃~1350℃。
(6)降低转炉铁水消耗量,还需积极调整低吹的参数,保障低吹效果更加明显。因此相关人员需要对原有的复吹供气模式进行优化调整,适当增强转炉脱磷期的低吹供气强度,以便于有效的改善冶炼工艺
前期的脱磷效果,在很大程度上能够提升一次拉碳时的钢水温度,满足在铁水不足的情况下,确保钢水成分的命中率,提升钢铁冶炼质量。
4转炉低铁水消耗冶炼工艺生产效果
转炉低铁水消耗冶炼工艺从事相关生产活动具有诸多优势,比如保障转炉的稳定生产、顺行等,具有良好的应用效果。同时在低铁水消耗冶炼工艺下进行生产,炼钢的产量将能够提高10%,终点钢水质量较为稳定。此外通过转炉低铁水生产前后对比,铁水消耗量有明显降低,实际铁水消耗量大概在840kg/t,相比于传统平均铁水消耗量降低10%,节约铁水量为50kg/t,极大的降低的炼钢工艺成本。因此采用转炉低铁水消耗冶炼工艺生产具有良好效果,可以最大限度的降低工艺成本,增加生产效益[4]。
5结语
综上所述,在钢铁冶炼原理基础上,转炉低铁水消耗冶炼工艺具有较好的可行性,通过低铁水消耗冶炼工艺试验,证明在铁水供应量不足时,能够采用补热升温及钢水增碳、氧使用二次燃烧提高补热效率、合理控制废钢加入量和废钢比、减少冷料加入量、优化冶炼工艺、调整低吹参数等措施方法,尽可能的提高转炉铁水低消耗冶炼工艺开展质量,降低生产成本、增加出钢产量,保障终点钢水质量具有一定的稳定性。
参考文献
[1] 高华,王少宁,李哲.转炉低铁水消耗冶炼工艺实践[J].河北冶金,2019(11):41-44.
[2] 曹祎哲,陈东宁,赵广勋,安君辉,王玉刚,刘道孟.转炉低铁耗下冶炼工艺探
讨[J].山西冶金,2019,42(04):126-128.
[3] 袁仕兵,杨创煌,吕康建.120吨转炉低铁耗冶炼生产实践[J].中国金属通
报,2019(07):13-14.
[4] 黄彦飞.100吨转炉低铁水比例冶炼实践[J].现代冶金,2019,47(03):38-39.
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