铁水温度锰矿洗炉报告
1#高炉因炉缸工作不佳,炉况稳定性一直得不到改善决定采用锰矿洗炉。锰矿洗炉的效果优于萤石,因为锰矿中的金属锰部分进入铁水,降低铁水黏度,另一部分进入炉渣,降低炉渣黏度。特别是含锰铁水能穿过炉芯带,使滞留其中的渣铁被稀释,对处理炉缸中心堆积效果明显。
首钢高炉用锰矿洗炉操作要点如下:
1、控制铁水中的锰含量为0.8%-1.0%。R2=1.10-1.15.
2、铁水中硅含量控制在在0.7-0.9%;小于1.0%。铁水中硅含量过高,比较黏稠,不利于处理炉缸堆积;硅含量太低,锰的回收率太低。当铁水中硅含量在0.8%左右,锰的回收率大约为50%或更高。
我们此次制定的洗炉方案如下:
一、前期准备工作:
1. 按计划将槽下块2仓空出来,作为进锰矿仓;预估总进锰矿量为4x144x1.176=677.4吨.(含粉率按15%计算);
2. 原料作业区提前烘好锰矿,并过筛,确认好后及时通知一炼铁生产技术室;
3. 高炉和原料场及时沟通,待块2仓空出后及时打入锰矿;考虑好返矿进入烧结的使用,及时通知烧结作业区;
4. 报告至公司生产指挥中心、工艺研究所,合理调配铁水去向,避免对炼钢生产造成影响。
二、洗炉期间主要参数控制要求
1.洗炉天数:暂定4天(2017年3月2日-3月5日);
2.铁水锰含量要求:0.5%~0.8%(核料锰及实际铁水中锰按0.6%控制);
3.洗炉期间:[Si]控制:0.5%-0.8%,物理热:1500±20℃(以物理热为主),[S]:0.02%~0.035%;
4.炉渣R2控制:1.05-1.15。
5.洗炉期间焦炭比例按70%一级干焦+30%特供焦,焦丁比控制在20kg/t±(以不外排为准)。
三、洗炉期间注意事项:
1. 炉前关注好渣铁流动性,及时排净渣铁及炉缸堆积物,防止石墨碳堆积造成主沟结厚;
2. 工长要关注洗炉期间炉温波动情况,及时调整炉温,做足炉温和物理热;
3. 核料时根据实际渣、铁成分,及时调整满足锰矿洗炉要求;
4. 关注好烧结矿锰含量变化,及时核料;
5. 洗炉期间预计渣比会上升25kg/t,炉前要关注好渣量变化;
6. 每班上料工要关注好槽下的锰矿情况
洗炉效果评估:
此次块2仓共打入4次锰矿475.64吨(计量系统中查得),3月2日白班18批开始使用,至3月
7日夜班18批停吃。期间因多种原因导致高炉炉况出现悬料,崩料,风量委缩,炉缸工作未改善。所以加锰矿洗炉效果不明显。洗炉期前后重要参数对比见表1。
经验体会:对照其它厂家都有锰矿洗炉成功的例子,这次洗炉效果不明显有以下几点需总结。
1、 铁水中锰含量还是要0.8%-1.0%为好,另外平均硅需做到0.8%以上,铁水物理热1500℃以上。这样效果会好些。这几个条件都未达到。
2、 高炉出现崩悬料要从其它方面分析原因。此次加锰矿其间共发生了5次悬料事故,炉况恢复拖延时间较长,另外3月3日锰矿仓内还混入了175吨的纽曼块矿。锰矿加入量不持续,风量也用的偏小,洗炉作用相对减少。
表1:洗炉期前后关健参数对比表
日期 | 产量 | 风量 | 铁水硅 | 铁水锰 | 渣中 Mno | 渣中Feo | 渣R2 | 铁水物理热 | 炉底中心温度 |
2.26-3.1 | 3265.02 | 2737 | 0.59 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 1.15 | 1482 | 427 |
3.2-3.6 | 2909.41 | 2640 | 0.63 | 0.45 | 0.60 | 0.34 | 1.09 | 1492 | 428-425 |
3.7-3.15 | 2942.1 | 2600 | 0.63 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 1.13 | 1484 | 424-419 |
2017-3-22
浦惠星
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