ELECTRIC DRIVE 2024Vol.54No.3
电气传动2024年第54卷第3期摘要:半无桥双Boost 功率因数校正(PFC )电路能够获得更高变换效率,同时不增大共模噪声,但输入交流端的返回电流在引入的二极管上产生额外的损耗,降低了电路的变换效率。研究用MOS 管替代二极管,其导通时具有极低阻抗短路与其并联的MOS 管(或其体二极管)和电感器支路,返回电流绝大部分流经MOS 管,从而降低导通损耗,提高变换效率;同时MOS 管及其体二极管为共模噪声提供低阻抗通路,共模噪声水平未发生改变。给出了电路工作过程和设计准则,并用电路仿真验证了分析的正确性。最后,研制出1.5kW 原理样机,验证了该电路能够进一步提高变换效率。
关键词:半无桥功率因数校正;自驱动同步整流;高效率中图分类号:TM28
文献标识码:A
DOI :10.19457/j.1001-2095.dqcd24583
Research on Semi⁃bridgeless PFC Circuit Technology with Self⁃drive Synchronous Rectifier
SUN Tao 1,2
,WANG Tao 1
(1.Shanghai JARI Zhaoxin Information Science &Technology Co.,Ltd.,Shanghai 201210,China ;
2.College of Automation Engineering ,Nanjing University of Aeronautics and
Astronautics ,Nanjing 210016,Jiangsu ,China )
Abstract:The semi-bridgeless dual Boost power factor correction (PFC )circuit can obtain higher conversion efficiency without increasing common mode noise ,but the return current of the input AC terminal produces additional losses on the introduced diodes ,which reduces the conversion efficiency.The replacement of diodes with MOS transistors was investigated.The MOS transistor was with very low impedance when turned on to short-circuit the MOS transister (or its body diode )and the inductor branch in parallel.Most of the return current was flowed through the introduced MOS transistor ,the conduction loss was reduced and the conversion efficiency was improved.At the same time ,a low impedance path was provided for the common mode noise through the MOS transistor and its body diode ,and the commonmode noise level was not changed.The working process and design criteria of the circuit were given ,and the correctness of the analysis was verified by circuit simulation.Finally ,a 1.5kW principle prototype was developed ,in which it was verified that the circuit can further improve the conversion efficiency.
Key words:semi-bridgeless power factor correcttion ;self-drive synchronous rectifier ;high efficiency
带自驱同步整流的半无桥PFC 电路技术研究
孙涛1,2
,王涛1
(1.上海杰瑞兆新信息科技有限公司,上海201210;2.南京航空航天大学自动化学院,江苏南京210016)
作者简介:孙涛(1984—),男,硕士,高级工程师,Email :***************
传统功率因数校正(power factor correction ,PFC )电路中整流桥功耗占总功耗很大部分,导致变换效率难以超过96%[1-3]。为提高变换效率,Boost 无桥PFC 获得广泛研究[4-6]:无整流桥且两个金属氧化物半导体场效应管(metal oxide semi⁃conductor field effect transistor ,MOS )同步导通,省去桥臂导通损耗,提高了变换效率。但电路中电感位置使得输出功率地相对交流输入变为“浮
动”,MOS 管漏极到壳之间的寄生电容成为共模噪声通路,漏极快速的电压变化率导致共模噪声大,难以用滤波器进行处理,造成强电磁干扰[7]。为此,文献[8-9]进一步研究了半无桥PFC 电路:在L ,N 和功率地之间分别接二极管构成半个桥臂,为共模噪声提供低阻抗通路,从而获得与传统桥式PFC 相当的电磁干扰水平。通过电路分析可知在工频周期中,交流端返回电流会同时流过半桥臂中二极管、开关MOS 管(或其体二极管)和对应电感器,负半周期与正半周期类似,从而
10
孙涛,等:带自驱同步整流的半无桥PFC 电路技术研究电气传动2024年第54卷第3期
产生体二极管导通损耗、电感器导通损耗和磁损,降低了变换效率。
本文研究了带同步整流的半无桥PFC 电路:用MOS 管代替半桥臂的二极管,用导通后的极低阻抗短路与其并联的MOS 管(或其体二极管)和电感器,交流端返回电流绝大部分流经同步整流MOS 管,降低导通损耗,提高变换效率;同步整流MOS 管及其体二极管为共模噪声提供低阻抗通
路,电磁干扰水平未发生改变。
1带同步整流半无桥PFC 电路
用MOS 管代替半桥臂中的二极管后,带同步
整流(synchronous rectifier ,SR )的半无桥PFC 电路如图1
所示。
图1带同步整流驱动的半无桥PFC 电路Fig.1
Semi -bridgeless PFC circuit with SR driver
工作原理为:在交流输入正半周期内,电感器L 1、二极管D 1和MOS 管V 1构成Boost 电路,MOS 管V 4导通后极低的导通电阻将电感器L 2和MOS 管V 2短路,返回交流输入侧的电流绝大部
分流经MOS 管V 4,从而有效降低导通损耗和L 2上的磁芯损耗,其等效电路如图2a 所示;同样,
在交流输入的负半周期,电感器L 2、二极管D 2和MOS 管V 2构成Boost 电路,返回交流输入侧的电流绝大部分流经MOS 管V 3,等效电路如图2b 所示。
该同步整流半无桥PFC 电路主要适用于低压大功率应用场合,此时变换器工作于电感电流连续模式(current continuous mode ,CCM ),对于两路Boost 变换器而言分别具有两种工作模态,在此不再赘述。
2同步整流MOS 管的驱动
MOS 管V 4和V 3分别在交流输入的正、负半周
期内导通,直接方法是使用工频隔离变压器或交流芯片进行采样判断在正或负半周期以给出驱动信号,但这需要增加电路体积或成本。分析可知:V 3和V 4在体二极管导通前两端为正向电压;体二极管导通后,交流端的返回电流在其两端产生负向电压。V 3和V 4的工作模态与电流断续模式(current discontinuous mode ,CDM )反激变换器副边同步整流MOS 管相类似,并且驱动信号都是以输出地为参考,驱动方便,本研究与其不同之处在于反激变换器的驱动信号为高频,而本应用中的驱动信号为工频。所以为了将V 3和V 4漏极电压信号降低至驱动芯片所能承受的电压范围而采取适当的限幅分压网络和滤波电路,不会对工频的驱动信号造成显著影响。本研究中同步整流驱动芯片为IR11672AS ,其漏极电压采样最高为200V ,在PFC 电路中V 3和V 4漏极电压最高可达425V ,故漏极采样需要经过一定比例分压限幅滤波网络后再输入驱动芯片的电压采样脚。
3
关键设计考虑
样机的升压电感、功率器件选型、输出电容
等设计参考常规PFC 设计[8],本文不再叙述。
3.1
控制电路设计
控制电路由UCC28180控制芯片及其外围电路构成,该芯片是PFC 控制芯片,主要应用于工作于CCM 的Boost PFC 变换器,其无需输入电压采样和乘法器,可灵活实现电压环和电流环的参数设计,同时提供多种保护功能。3.2
电流采样电路设计
变换器在CDM 工作状态及电流过零附近,同步整流MOS 管并未导通,交流端返回电流没有固定的返回链路,无法通过设置电流采样电阻的方式去检测电感电流。因此,变换器中设置了3个电流互感器,如图3所示,电流互感器的原、副边匝比为1∶100。对采集到的副边电压信号进行求
图2基于同步整流驱动的半无桥PFC 等效电路图Fig.2
Equivalent circuit diagram of semi -bridgeless PFC with SR driver
11
孙涛,等:带自驱同步整流的半无桥PFC 电路技术研究
电气传动2024年第54卷第3
期图3
电流采样电路
Fig.3
The circuit for current sampling
和[9],得到完整的电感电流信号,并送入控制芯片的电流采样引脚,从而实现电感电流采样。3.3
低频MOS 驱动电路设计
为了防止在CDM 模态及开机过程中低频MOS 管频繁开关而导致工作异常,需要对输入驱动芯片的电压采样信号进行适当的滤波处理及
以输出负载电流控制同步驱动芯片使能端:1)滤波电路时间常数设为变换器的开关周期(10μs )以滤除开关噪声;2)开机过程及轻载状态下,变换器关断同步整流驱动。3.4
同步整流MOS 管替换后提升效率估算样机中同步整流MOS 管与主管相同,选用IPB60R040CFD7;电感器L 1和L 2自制,感值为260μH 。为进行对比,将V 3和V 4用同封装整流二极管MURSB1660CTA 替换(导通压降为1.4V )。负半周内交流端返回电流产生的功耗主要为V 3体二极管、L 1和V 1上的导通损耗,不考虑开关频率及高频电流分量,在AC 220V 输入、1500W 输出时,将交流侧电流等效为峰值为10A 、频率为50Hz 的交流恒流源,采用整流二极管和同步整流MOS 管时返回路径的等效电路分别如图4a 和图4b 所示,图中虚线框内为所用MOS 管和二极管的
等效电路。
因V 1和V 2共用高频驱动信号,V 1中的开关为
高频驱动,该电路为非线性电路,不便用常规电路理论进行分析,故本文利用仿真软件对等效电
路功耗进行分析计算:
1)采用整流二极管的电路,利用仿真数据,通过计算交流源与其两端的电压乘积,可得出交流侧电流返回路径上产生的功耗为7.68W ;2)采用带同步整流驱动的电路,利用仿真数
据计算交流侧电流返回路径上的功耗降低到2.04W ,可以提高变换效率约0.4%。
图4负半周时交流侧电流返回路径的等效电路Fig.4
Equivalent circuit of the current return path in the AC side at the negative half cycle
4仿真和实验验证
为验证电路效果,对图1电路进行了仿真,主
要参数如下:输入电压为AC 220V ,两电感器感值为260μF ,输出电压为DC 380V ,输出功率为1500W ,V 1和V 2采用同一驱动信号。交流侧接地管V 3和V 4断开驱动信号时,输入负半周期内
流经V 3体二极管和电感L 1支路的电流仿真如图5所示,返回电流同时流经V 3体二极管、MOS 管V 1和电感L 1,返回电流在这些器件上产生导通损耗,降低了电路的整体变换效率。输入正半周期内,
12
孙涛,等:带自驱同步整流的半无桥PFC 电路技术研究电气传动2024年第54卷第3期
与负半周期相似,不再描述。
交流侧接地管V 3和V 4采用同步整流驱动时,
流经MOS 管V 3、电感L 1支路的电流和同步整流驱动信号如图6所示,Boost 电路的返回电流绝大部分都流经MOS 管V 3,此时损耗仅为其导通电阻上
的导通损耗,降低了整体损耗,
提高了变换效率。
图6负半周时电流仿真波形和V 3同步整流驱动信号Fig.6
The simulated current waveforms and SR driving signal for V 3at negative half cycle
基于PFC 控制芯片UCC28180和同步整流自驱芯片IR11672AS 设计了两台1500W 输出的原理样机,实验装置测试实物图如图7
所示。
图7
实验装置测试图Fig.7
Experimental device test picture孙涛
在AC 220V 输入及额定输出、交流侧接地管
V 3和V 4用整流二极管MURSB1660CTA 替换时,返回电流同时流经V 3的体二极管D 3和L 1支路,如图8所示。
测量采用同步整流驱动时,流经MOS 管V 3和
L 1支路的电流和自驱电压波形如图9所示,返回电流绝大部分都流经MOS 管V 3。
图8
负半周期时关键电流测试波形
Fig.8
The tested t waveforms of key currens at negative half cycle
图9负半周期时关键电流仿真波形和V 3驱动信号Fig.9
The key tested current waveforms and driving signal for V 3during negative half period
用功率分析仪测量额定AC 220V 输入、1500
W 输出时,两种情况下输入电流分别为6.977A 和
7.008A ,这两种情况下的输入功率因数均为
0.994。计算两种情况对应的变换效率分别为97.89%和98.31%,采用同步整流后整机提高了大约0.42%。
5结论
本文研究了用MOS 管代替传统半无桥PFC
电路中两个抑制电磁干扰的接地二极管,阐明了改进电路的工作原理和MOS 管的同步驱动实现办法,给出了详细的工作过程分析,并进行了仿真和实物原理验证。仿真和验证的结果表明:用MOS 管替代二极管后,能够进一步提高半无桥
PFC 的变换效率,适合于交流低压且较大功率输出场合。
参考文献
[1]李刚,李舒维,邱伟.Boost PFC 带恒功率负载控制方法的研究[J].电气传动,2021,51(15):
31-38.
图5
负半周时电流仿真波形
Fig.5
The simulated current waveforms at negative half cycle
13
孙涛,等:带自驱同步整流的半无桥PFC电路技术研究电气传动2024年第54卷第3期
LI Gang,LI Shuwei,QIU Wei.Research on the control method of Boost PFC with constant power load[J].Electric Drive,2021,51(15):31-38.
[2]王金平,胡凡宇,侯良奎,等.一种单级无桥隔离型PFC变换
器[J].中国电机工程学报,2017,37(24):7276-7283. WANG Jinping,HU Fanyu,HOU Liangkui,et al.An isolated PFC converter with single-stage and bridgeless properties[J]. Proceedings of the CSEE,2017,37(24):7276-7283. [3]尹爱辉,任昂,武晓文,等.PFC直流电压控制性能提升的非
线性控制策略[J].电气传动,2022,52(7):23-28.
YIN Aihui,REN Ang,WU Xiaowen,et al.Nonlinear control strategy for improving DC voltage control performance of PFC system[J].Electric Drive,2022,52(7):23-28.
[4]殷刚,许建平,陈章勇.一种高效率无桥双谐振功率因数校
正变换器[J].电工技术学报,2017,32(8):201-207.
YIN Gang,XU Jianping,CHEN Zhangyong.A high efficiency bridgeless dual resonant power factor correction converter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2017,32(8):201-207.
[5]胡玮,康勇,周小宁,等.一种零电压转换双升压有源功率因
数校正变换器[J].电工技术学报,2014,29(10):113-121. HU Wei,KANG Yong,ZHOU Xiaoning,et al.A zero-voltage transition dual Boost power factor correction converter[J].Tran-sactions of China Electrotechnical Society,2014,29(10):113-
121.
[6]刘桂花.无桥PFC拓扑结构及其控制策略研究[D].哈尔滨:
哈尔滨工业大学,2009.
LIU Guihua.Research on topology and control strategy of bridgeless PFC[D].Harbin:Harbin Institute of Technology,2009.
[7]SHI Kewei,SHOYAMA M,TOMIOKA S.A study of common mode noise current of bridgeless PFC circuit considering vol-tage change in Y-capacitors[C]//International Symposium on Electromagnetic Compatibility,Tokyo,Japan:IEEE,2014:73-76.
[8]申小玲,李崇华.不平衡输入整流器多频复合谐振单周期控
制[J].电气传动,2021,51(19):3-8.
SHEN Xiaoling,LI Chonghua.One-cycle control strategy of PFC rectifier based on multi-frequency composite resonance[J]. Electric Drive,2021,51(19):3-8.
[9]易俊宏,马红波,孟庆伟.高效率高功率密度无桥PFC设计[J].
电力电子技术,2017,51(12):112-116.
YI Junhong,MA Hongbo,MENG Qingwei.Design of high effi⁃ciency and high power density bridgeless PFC converters[J]. Power Electronics,2017,51(12):112-116.
收稿日期:2022-08-23
修改稿日期:2022-09-19
14