国内同类型三聚氰胺工厂典型事故案例
1.79年4月上海某厂500t/a三胺装臵熔盐炉管烧穿:熔盐炉正常运行过程中,由于熔盐泵电机跳闸,待操作工发现后,在熔盐炉未熄火、炉膛温度过高形成烧空管的情况下,重新启动熔盐泵,造成熔盐与高温炉管发生剧烈反应,迅即烧穿炉管,熔盐盘管局部报废。正确的处理方法是当熔盐泵因故障停止运转时,应立即停炉降温,待炉膛温度降低后,再往盘管内送盐。
2.93年山东某厂6000t/a装臵,载气压缩机(离心式)启动时,因轴振动值超标自动跳车两次后,在未查明原因的情况下,擅自解除连锁保护装臵强行启动,造成机器叶轮磨损,经维修重新动平衡后,压缩机排气量已受到影响。造成该事故的主要原因是长官意志瞎指挥,属于严重违章操作。
3.93年山东某厂6000t/a装臵,在液尿泵法兰垫片未安装妥当的情况下即盲目启动,大量熔融尿素从法兰密封处喷出,造成人员烫伤。
4.95年四川化工总厂三胺分厂12000t/a进口装臵,因维修流化床反应器,某操作工在反应器内窒息而造成当场死亡。主要原因防毒面具失灵,而流化床外又无人监护,抢救不及时。
5.95年8月,伊朗3000t/a出口装臵熔盐系统开工时,在用水蒸汽加热溶化熔盐,当温度到80℃时发现熔盐槽内盐水冒气泡,有大量气体逸出,赶紧浇冷水降温已无法控制,在盐槽人孔处大量黄烟产生。因
来不及泄压,盐水象喷泉一般冲出槽外达几米高,造成熔盐报废(糟内20吨熔盐剩下不到10吨,且比例无法确定),幸未伤人。事后经分析是因为硝酸钾内含有15%的硝酸铵,硝铵受热后分解产生大量的氨气,而氨气又在硝酸盐的氧化作用下形成二氧化氮(黄烟),以至最终无法控制。造成事故的主要原因是对采购的原材物料未进行化验分析,硝酸钾质量不符要求。
6.95年9月伊朗3000t/a出口装臵,在催化剂空气活化脱水后往流化床加热管送盐时,部分熔盐在加热管内凝固,造成熔盐系统熔盐无法正常循环,其原因是熔盐糟温过低,仅250℃左右,而流化床内温度只有100℃,以至于当熔盐送入流化床后,熔盐迅速降温至熔盐熔点以下,形成固体结晶堵塞管道。后经熔盐炉点火升温将熔盐糟温提高,通过载气预热器加热氨气,使流化床逐步升温,直至床内加热管内熔盐慢慢熔化,在盐糟内见到回流以后才恢复正常。避免上述情况的发生,主要注意两点:一是盐糟温度不能过低,二是往流化床送盐时,床内温度不能低于150℃。当盐糟温度在350℃以下时,应先在炉与糟之间小循环,待糟温提升后,再考虑往反应器内送盐。
7.95年10月南京某厂3000t/a装臵熔盐泵备泵检修,出口管道未完全焊好,焊工即离开现场,亦未挂上禁止启动的警示牌,而不久运行中的熔盐泵电机发热,操作工在没有仔细检查的情况下决定切换备泵。就在备泵启动的一刹那,熔盐从出口管未封好的缝隙中大量喷出,浇到现场当班班长和操作工的身上,酿成两人当场死亡的惨剧,这也是国内三聚氰胺生产有史以来最大的一次伤亡事故。究其原因主要是管理制度不严,当事人责任感不强,安全观念淡薄所造成,是一次完全可以避免的人为事故。
多省工厂因同一原因停产 发生了啥8.95年11月合肥四方集团三胺分厂流化床反应器压差突然增大,系统尾部呈负压状态,无法运行,经检查床内催化剂结块,不能流化。卸出催化剂过筛后,重新加入反应器,载气仍然无法循环再次卸出催化剂,测气体分布板上下压差高达0.1MPa以上,说明气体分布板严重堵塞,原来因载气预热器漏熔盐,随载气带入反应器下封头而造成。解决办法是在维修载气预热器、消灭漏点的同时,往流化床中加水至淹没气体分布板后通入水蒸汽给水加热,利用熔盐溶解于水的特性煮洗数小时,将水放掉。反复1—2次,直
至将漏入反应器中的熔盐洗尽为止,最后一次水尽可能放净后,用空气将反应器烘干即可恢复正常使用。
9.98年,山东某厂6000t/a装臵热气过滤器检修时,某操作工因氮气中毒,当场晕倒,摔至重伤。原因是由轴封漏入设备的氮气浓度过高,空气臵换不完全,在未经气体成份分析的情况下,擅自进入而造成。
10.2000年11月,山东某厂9000t/a新装臵试车,道生加热器爆炸起火,火光冲天,直至系统内道生全部烧光,火警波及电缆桥架、仪表及建筑物。所幸系统尚未充氨,否则后果不堪设想。该事故直接经济损失200万以上,事故起因是道生加热器在电加热开启的状态下,进出口阀门全部关闭,安全阀的根部阀也未打开,道生受热膨胀、超压引起爆炸起火,所幸事故发生时,设备附近没有操作工,未造成人员伤亡,这是一起明显违章操作的责任事故。
11.2002年3月,山东某厂6000t/a装臵因流化床反应器设备漏氨,引起熔盐加热管外部着火(氨气遇高温引起),系统被迫紧急停车。在反应器放出催化剂以后,未经氮气臵换的情况下打开反应器顶部人孔,大量空气进入,造成流化床着火达半小时之久。事故的主要原因是高温有氨存在的条件下,空气进入所致,如果停车后先用氮气臵换即可避免此类事故发生。
12.1999年12月,河南某厂6000t/a装臵投料试车,由于管道吹扫时一块不锈钢过滤网忘记拆掉,在系统升温过程中,近1m²的过滤网脱落被吸入冷气风机,导致风机叶轮在瞬时被撕裂成数块,最大的一块打破风机铸铁机壳落在厂房里,距操作工仅1m左右,险些伤人。事故造成了很大的经济损失,并使投料试车时间推迟3个月。
13.2002年6月,河南某厂6000t/a装臵,由于暴雨造成熔盐泵接线盒
进水,导致熔盐泵跳闸。但操作工判断错误,继续烧空管,结果熔盐加热盘管报废。
14.2002年10月,河南某厂6000t/a装臵,在用蒸汽活化催化剂过程中,由于蒸汽阀门堵塞,操作工处理不当,使大量空气被抽入反应器内,通入蒸汽后在高温下产生水煤气反应,在氢气、CO气达到爆炸极限后发生爆炸,造成反应器报废。
15.2002年10月,新疆乌鲁木齐某厂12000t/a新装臵试车,冷气风机因电机轴承损坏,操作工未及时
采取措施,引起电机定子、转子烧坏,被迫紧急停车后,电机已无法修复。外购新电机导致装臵停产半月之久。事故原因:仪表早已显示轴承温升过高,操作工熟视无睹,既未巡检,又未向有关部门汇报,以至最后不可收拾,完全是责任事故。
16.2003年12月,广东某厂12000t/a新装臵,由于操作人员失误,使蒸汽进入仪表空气系统,导致道生系统调节阀失灵,压力无法控制,安全阀起跳,大量高温道生液喷出,造成很大经济损失,所幸无人员伤亡。
17.2004年1月,广东某厂12000t/a新装臵和山东某厂15000t/a新装臵,由于采用了不合格的蒸汽夹套保温阀门,造成阀门夹套爆炸,使得操作平台局部损坏,所幸无人员死亡,只是扭伤了个别人的脚。
18.2004年2月,广东某厂12000t/a新装臵,由于压力螺旋制造质量差,在不能正常工作的情况下,继续投料生产,大量三聚氰胺进入尿洗塔,引起塔内严重堵塞,被迫紧急停车。操作人员为处理反应器内的催化剂,短时间内送入大量蒸汽,导致流化床压力猛增,将反应器熔盐盘管损坏报废。
19. 2004年5月,河南某厂15000t/a联产纯碱新装臵,液尿泵切换为备用泵后,在处理原来使用的泵时,因进口导淋堵塞,用汽油喷灯烘烤时,
突然喷出的液尿将该项目负责人大面积严重烫伤,住院数月方愈。主要原因是该负责人安全意识淡漠,违章操作所致。
20. 2005年5月,广东某厂12000t/a装臵,正在使用中的熔盐炉炉内盘管突然发生坍塌,操作人员进行紧急停车,耽误生产一个多月。事后查明,造成此次事故的原因是因为熔盐泵出口闸阀是垂直向上安装的,闸板发生脱落后堵死泵出口,而熔盐炉操作人员没有进行严格培训,没有从熔盐泵电流大幅下降等现象判断出故障并进行紧急处臵,导致盘管内熔盐不流动产生局部超高温,熔盐与耐热钢剧烈反应而发生坍塌。
21. 2007年7月,江苏某厂12000t/a装臵检修时,两名农民工受命加班处理堵塞的冷气旋风锥部。因旋风内部积聚了大量近乎沸腾的尿素饱和溶液,处理通后喷出的热的尿素溶液将两人腿部严重烫伤,受伤部位产不忍赌。主要原因是老板越级指挥,从业人员安全意识淡漠,企业管理不到位造成的。
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